3月7日,记者在许昌烟草机械有限责任公司见到彭峋时,他正和同事研究一台滤棒成型机的卡顿问题。略显稀疏的头发、高大消瘦的身材透露出他日常工作的辛苦,鼻梁上的眼镜、柔和的话语则显示出了这位技术型人才沉稳的心态。从事烟草机械电气设计行业30多年的彭峋,向来低调做事,痴迷于研究,他和他带领的团队硕果累累。去年,他的研究成果获得许昌市十大技术创新成果奖,他被市总工会授予许昌市五一劳动奖章。
2011年,中国烟草总公司从意大利GD公司引进了DF10双枪滤棒成型机,吸收转化后实现国产化。许昌烟草机械有限责任公司承担了该项目,彭峋作为主任工程师,是该项目的电气负责人及子项目T10装盘机技术吸收转化设计的总负责人。
彭峋带领团队发现,T10装盘机在下盘和进盘时容易出现卡顿。他经过仔细查看和分析后发现,机器装盘的位置不合理,而且推盘的推爪和工件的结合不稳定,使滤棒在下落过程中倾斜后堆积,导致进盘卡顿,并且使滤棒顺利下落的旋转轴也容易断裂。对此,彭峋带领团队对T10装盘机的每个零件都建立了模型,然后进行整体的运动分析,根据分析结果进行重新设计。经过他们4个多月的研究和试验,卡顿和旋转轴断裂的难题终被攻克,而整个项目的研究持续了多年。
在转化设计过程中,彭峋还根据现有技术条件进行了改进,增加了激光测距电感软件,实现了速度智能跟踪功能;增加了滚珠丝杠驱动进盘装置,实现快速、平稳进盘。T10转盘机技术吸收转化设计项目获得许昌市十大技术创新成果奖。
有技术难题的地方,往往就有彭峋的影子。2014年,许昌烟草机械有限责任公司从德国进口了ZL29滤棒成型机,但德国企业实行技术封锁。该公司拿到了硬件、软件和图纸,但拿不到源代码,无法按照客户的个性化需求进行改进。彭峋带领团队进行了4年多的研究,终于将该机器的电控系统全部破解,并根据现有的工艺条件进行重新设计,使得机器更加柔性化、个性化。他还首次将倍福系统的伺服控制系统应用于设计当中,这是行业内首次采用的最新系统。
彭峋主持和参与的研究项目不胜枚举。他主持过卷烟机、滤棒成型机、辅联设备、滤棒发射设备的电气开发,撰写和发表了多篇论文,参与多篇行业教材的编制,获得一项专利,荣获多个许昌烟机科技进步一等奖、二等奖,还曾荣获许昌市科普先进工作者称号。
彭峋说,他参与的研究项目基本都需要两年以上的时间。日常工作中,他需要经常出差到现场,曾经一年中出差240多天。由于临时办公条件简陋,冬天和夏天,车间都热得像蒸笼,噪声都在80分贝以上,但他从不叫苦叫累。耐得住寂寞,沉得下心,乐于奉献,不断创新,是同事们对他的一致评价。
“作为技术人员,我觉得就应该这样。一旦遇到难题,就一定要把原因找出来,然后改进,有时晚上因为想一个问题而睡不着觉。但是,一旦难题被攻克,我就很开心,那种成功的喜悦无法言表。”彭峋说。
